合肥昊之澤科技有限公司新建噴涂生產(chǎn)線項目
階段性竣工環(huán)境保護驗收意見
2024年5月23日,合肥昊之澤科技有限公司組織召開了新建噴涂生產(chǎn)線項目竣工環(huán)境保護驗收會。與會代表查看了項目現(xiàn)場及周邊環(huán)境,并根據(jù)合肥昊之澤科技有限公司新建噴涂生產(chǎn)線項目竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測報告及《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》國環(huán)規(guī)環(huán)評【2017】4號,嚴格依照國家有關(guān)法律法規(guī)、建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)規(guī)范、本項目環(huán)境影響報告表和審批部門審批決定等要求對本項目進行驗收,提出意見如下:
一、工程建設(shè)基本情況
(一)建設(shè)地點、規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容
合肥昊之澤科技有限公司新建噴涂生產(chǎn)線項目建設(shè)地點位于合肥市肥西縣紫蓬鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)紫二路東側(cè)合肥景通機械電子有限公司3#廠房內(nèi),為新建項目。環(huán)評中設(shè)計分二期建設(shè)。一期建設(shè)1條噴漆線(1#),可年表面處理家電類結(jié)構(gòu)件20萬件、汽車零部件30萬件。二期建設(shè)2條噴漆線(2#、3#),可年表面處理家電類結(jié)構(gòu)件10萬件、汽車零部件10萬件。
本次階段性驗收1條噴漆線(1#),目前實際具有年處理家電類結(jié)構(gòu)件20萬件、汽車零部件30萬件的能力。環(huán)評設(shè)計的另2條噴漆線(2#、3#)目前暫未建設(shè),不在本次階段性驗收范圍。
(二)建設(shè)過程及環(huán)保審批情況
合肥昊之澤科技有限公司于2017年5月委托安徽四維環(huán)境工程有限公司編制了《新建噴涂生產(chǎn)線項目環(huán)境影響報告書》,并于同年12月27日經(jīng)原肥西縣環(huán)境保護局審批(肥環(huán)建審[2017]373號)。
公司于2018年6月組織并通過了一期項目的廢水、廢氣階段性自主驗收,噪聲、固廢于2018年7月20日經(jīng)原肥西縣環(huán)境保護局驗收(肥環(huán)驗第[2018]21號)。
公司于2021年9月組織并通過了二期項目的自主驗收。
由于設(shè)備壞損,不適應(yīng)生產(chǎn)需求,公司于2022年5月10日開始將廠區(qū)所有生產(chǎn)線全部拆除,重新建設(shè)。
本項目排污許可為簡化管理,變更時間為2024年3月25日,證書編號:91340123MA2NH7ED9Y001X。
(三)投資情況
本次階段性驗收項目實際總投資為1200萬元,實際環(huán)保投資為280萬元,占總投資的23.33%。
(四)驗收范圍
本次階段性驗收針對廠區(qū)已建設(shè)的1條噴漆線(1#)及其配套工程、環(huán)保工程進行竣工環(huán)境保護“三同時”驗收。
二、工程變動情況
本次階段性驗收項目實際建設(shè)情況與環(huán)評及批復(fù)對比,發(fā)生如下變動。
1、原環(huán)評中調(diào)漆廢氣、噴漆廢氣:經(jīng)密閉收集后,通過干式過濾器+活性炭吸附濃縮+脫附催化燃燒裝置處理后,由1根15m高的排氣筒排放。流平廢氣、烘干廢氣:經(jīng)密閉收集后,和調(diào)漆廢氣、噴漆廢氣、打磨粉塵匯集一起通過活性炭吸附濃縮+脫附催化燃燒裝置處理后,由1根15m高的排氣筒排放。實際為了提高顆粒物和VOCs的處理效率,每個噴漆室均設(shè)置1套干式過濾+水噴淋+二級活性炭吸附裝置,調(diào)漆廢氣、噴漆廢氣、流平廢氣、烘干廢氣:經(jīng)密閉收集后,分別通過3套干式過濾+水噴淋+二級活性炭吸附裝置(TA001、TA002、TA003)處理后,再匯集一起經(jīng)過1套RTO燃燒裝置(TA004)處理后,由1根15m高的排氣筒(DA001)排放。
2、原環(huán)評中打磨粉塵:經(jīng)密閉收集后,通過干式過濾器+活性炭吸附濃縮+脫附催化燃燒裝置處理后,由1根15m高的排氣筒排放。實際為了提高打磨粉塵的處理效率,因此單獨設(shè)置一套水噴淋和袋式除塵器裝置處理廢氣,并增加一根排氣筒,便于廢氣的排放。新增排放口為一般排放口,且污染物排放量不會增加。打磨粉塵:打磨工位下方設(shè)置水槽,打磨粉塵落入水槽中,一部分進入水中,一部分顆粒物經(jīng)集氣管收集后,通過1套水噴淋+袋式除塵器(TA005)處理后,由一根15m高的排氣筒(DA002)排放。
3、原環(huán)評中水簾噴漆室外排水通過污水處理站處理后外排,實際水簾噴漆廢水通過在水池中投加PAC、PAM絮凝沉淀后,清撈漆渣,廢水不外排。廢氣處理裝置增加了水噴淋和打磨水槽,廢水主要成分為SS,定期清撈沉渣即可,不外排。
4、環(huán)評中要求廠區(qū)設(shè)置1個85m3的應(yīng)急事故池,實際依托合肥景通機械電子有限公司現(xiàn)有的一座60m3的事故應(yīng)急池,位于3#廠房北側(cè),用于收集事故狀態(tài)下的消防水,已設(shè)置截流閥。合肥景通機械電子有限公司根據(jù)整個廠區(qū)的情況建設(shè)了60m3的應(yīng)急事故池,可以滿足整個廠區(qū)的事故廢水收集要求,因此依托可行。
綜上所述,對照《關(guān)于印發(fā)<污染影響類建設(shè)項目重大變動清單(試行)>的通知》(環(huán)辦環(huán)評函[2020]688號)(建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動需重新報批環(huán)評手續(xù)),上述變動不屬于重大變動。
三、環(huán)境保護設(shè)施建設(shè)情況
(一)廢水
本次階段性驗收產(chǎn)生的廢水主要為職工辦公生活污水。職工辦公生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后,經(jīng)市政管網(wǎng)排入合肥西部組團污水處理廠處理,達標后排入派河。水簾噴漆廢水經(jīng)預(yù)處理后定期清撈不外排。水噴淋廢水和打磨水槽廢水定期清撈不外排。
(二)廢氣
本次階段性驗收廢氣主要為調(diào)漆廢氣、噴漆廢氣、流平廢氣、烘干廢氣、打磨粉塵。
調(diào)漆廢氣、噴漆廢氣、流平廢氣、烘干廢氣經(jīng)密閉收集后,分別通過3套干式過濾+水噴淋+二級活性炭吸附裝置(TA001、TA002、TA003)處理后,再匯集一起經(jīng)過1套RTO燃燒裝置(TA004)處理后,由1根15m高的排氣筒(DA001)排放。
打磨工位下方設(shè)置水槽,打磨粉塵落入水槽中,一部分進入水中,一部分顆粒物經(jīng)集氣管收集后,通過1套水噴淋+袋式除塵器(TA005)處理后,由一根15m高的排氣筒(DA002)排放。
(三)噪聲
本次階段性驗收噪聲主要是打磨房、空壓機、風(fēng)機等設(shè)備運行時產(chǎn)生的機械噪聲,其聲級值為65~85dB(A)。通過采用低噪設(shè)備,廠房隔聲等措施降噪。
(四)固體廢物
職工辦公生活垃圾分類收集、袋裝化后,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集清運處理。廢擦拭抹布、廢砂紙、貴金屬催化劑鉑鈀集中收集后,交由物資單位回收利用。廢過濾棉、廢油漆桶、漆渣、廢活性炭集中收集后,暫存于危廢庫中,定期交由安慶京環(huán)綠色環(huán)境固廢綜合處置有限公司處置。
危廢庫位于廠房1層?xùn)|北側(cè),建筑面積為15m2,地面已做防腐防滲措施,已設(shè)置防泄漏托盤。
四、環(huán)境保護設(shè)施調(diào)試效果
(一)污染物達標排放情況
1、廢水
驗收監(jiān)測期間,廠區(qū)總排口處pH值日均濃度范圍為7.9~8.3(無量綱);COD日均濃度分別為128mg/L、121mg/L;BOD5日均濃度分別為28.5mg/L、20.3mg/L;氨氮日均濃度分別為25.8mg/L、21.4mg/L;SS日均濃度分別為32mg/L、29mg/L;石油類日均濃度均<0.06mg/L;總磷日均濃度分別為1.47mg/L、1.24mg/L,均滿足合肥西部組團污水處理廠接管濃度限值和《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的三級標準要求。
2、廢氣
DA001(調(diào)漆廢氣、噴漆廢氣、流平廢氣、烘干廢氣)出口外排顆粒物最大濃DA001(調(diào)漆廢氣、噴漆廢氣、流平廢氣、烘干廢氣)出口外排顆粒物最大濃度和最大排放速率分別為13.2mg/m3、0.135kg/h,揮發(fā)性有機物最大濃度和最大排放速率分別為1.53mg/m3、0.014kg/h,SO2和NOx未檢出。
DA002(打磨粉塵)出口外排顆粒物最大濃度和最大排放速率分別為23.1mg/m3、0.337kg/h。
顆粒物排放滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中大氣污染物排放限值及《工業(yè)爐窯大氣污染物綜合治理方案》(環(huán)大氣〔2019〕56號文)中重點區(qū)域的限值要求???span>揮發(fā)性有機物(VOCs)排放滿足《天津市工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標在》(DB12/524-2020)中污染物排放限值要求。SO2、NOx滿足《工業(yè)爐窯大氣污染物綜合治理方案》(環(huán)大氣〔2019〕56號文)中重點區(qū)域的限值要求。
廠界顆粒物最大濃度為0.166mg/m3,滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中無組織監(jiān)控點濃度限值要求(顆粒物≦1.0mg/m3)。揮發(fā)性有機物最大濃度為0.0847mg/m3,滿足《天津市工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標在》(DB12/524-2020)中污染物排放限值要求(揮發(fā)性有機物≦2.0mg/m3)。
廠區(qū)內(nèi)非甲烷總烴最大濃度為0.78mg/m3,滿足《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》(GB37822-2019)中表A.1廠區(qū)內(nèi)VOCs無組織特別排放限值(非甲烷總烴≦6mg/m3)。
3、噪聲
驗收監(jiān)測期間,廠界噪聲晝間最大值為59dB(A),廠界噪聲夜間最大值為48dB(A),廠界噪聲均滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準要求。
五、驗收結(jié)論
本次執(zhí)行了環(huán)境影響評價制度,環(huán)境保護審查、審批手續(xù)完備,按照環(huán)評及批復(fù)的要求落實了污染防治措施,污染物達標排放,總體符合驗收條件,驗收工作組同意通過建設(shè)項目環(huán)境保護階段性竣工驗收。
六、后續(xù)要求
企業(yè)應(yīng)加強對各項污染治理設(shè)施的日常運行維護管理,保障設(shè)施正常穩(wěn)定運行,確保各項污染物穩(wěn)定達標排放。
七、驗收人員信息
見附表
驗收意見
合肥昊之澤科技有限公司